“锅炉脱硫塔的布袋终于不怕烧坏了,解决了两年来一直困扰的问题,光这项技改每年可节约30多万元。”12月8日,参与锅炉脱硫塔技改的新疆第四师绿华糖业动力车间仪表工张平说。
随着国家对环保工作的重视,绿华糖业公司于去年投入500余万元,建设锅炉脱硫除尘装置,一个生产期可减少二氧化硫排放300吨,减少颗粒排放800吨。但锅炉在运行中却出现烟道中的排烟温度过高,高负荷情况下可高达210度以上,致使除尘装置中布袋长时间承受高温烧灼而容易烧坏,而烟气走旁路,又造成空中颗粒物排放量超标,致使烟气排放不能达标排放,因此只有频繁更换布袋,造成很大的生产成本,每年光更换布袋就需要花费近30万元。
如何解决频繁更换布袋造成的浪费,又不超标排放,动力车间成立了技术攻关小组,研究解决方案,大家集思广益,最后考虑到能否利用锅炉空气预热器热交换原理,把预热器安装到烟道里面。说干就干,车间副主任王建峰带领员工利用报废的过热器管,做成热交换器放置在烟道中,经过试验,成功将排烟温度降低了13度,除尘装置的布袋得到有效的保护,烟道中的烟气通过除尘装置达标排放。同时,车间从精细化操作、工艺指标等各方面加强管理,采取措施,提高锅炉安全运行效率和热效率,降低烟气温度,减少热损失。
脱硫塔的技改既解决了常年布袋用量大,又使进入布袋里的烟气温度满足布袋除尘自动装置的正常运行要求,达到节能减排目标。
原标题:第四师绿华糖业公司动力车间脱硫塔安装降温装置解决技术难题
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