图2scr入口烟气温度分布在机组启动过程中,并网时省煤器入口给水温度为154.22℃,省煤器出口烟气温度为249.93℃,与scr反应器要求的催化剂最佳反应温度范围下限(300℃)有较大差距,因此需提高省煤器入口给水温度
2scr烟气脱硝基本原理scr烟气脱硝技术就是利用还原剂选择性地将烟气中的nox反应生成对环境无害的无机小分子物质氮气和水。...具有很高的脱硝率,符合环保指标排放要求。在使用的所有方法中,选择性催化还原脱硝法(scr)的脱硝效率可以达到90%以上,具有较好的应用前景。
2scr脱硝系统对锅炉设备的影响2.1锅炉效率降低scr脱硝系统会降低锅炉整体的效率,主要表现在以下两个方面:(1)增加了锅炉的热量损失。...烟道以及脱硝反应器都是额外添加的设备,同时脱硝系统在运行中处于负压状态,增加的scr系统会增加引风机阻力,同时也会导致空预器漏风问题变大。
表2scr催化剂化学成分检测结果2.2煤质及灰分分析某电厂燃煤以及飞灰中as含...研究结果表明,砷在催化剂表面和微孔内的沉积造成其微观比表面积和孔结构发生变化,降低了催化剂表面酸量和氧化还原特性,致使催化剂活性异常劣化,机组运行1000h时的催化剂脱硝活性仅为新催化剂脱硝活性的69%
脱硝还原剂采用液氨法方案,催化剂采用波纹式催化剂。2评价指标本文采用相对标准偏差系数cv来衡量脱硝设备入出口烟道截面nox浓度分布的均匀程度。...同时把增加的调门控制信号引入到dcs系统,作为脱硝运行系统的一部分,由集控室统一操作控制,确保氨的正常喷射。图2为改造后喷氨格栅布置图。
运用催化剂的目的,是将降低反应温度到150℃~450℃之间,以下为反应方程式:2scr脱硝催化剂失活分析 国际上许多学者、专家,都进行了scr脱硝催化剂失活的分析、研究。
表1脱硝装置设计煤质和灰成分分析表2脱硝装置设计参数2scr脱硝装置及空气预热器堵塞问题停机期间检查发现,脱硝装置堵塞问题主要发生在反应区的相关设施上,包括导流板和整流层、喷氨格栅、催化剂以及空气预热器等...图1导流板和整流层积灰堵塞问题图2喷氨格栅积灰堵塞问题2.3催化剂积灰堵塞问题催化剂是整个scr脱硝装置的核心,其性能直接影响整体脱硝效果。
2scr烟气脱硝改造关键技术2.1催化剂类型选择在scr系统中,催化剂是影响脱硝质量的核心,催化剂成分、参数对脱硝量具有直接影响。...但是,省煤器改造会涉及到设备的重要部位,甚至会影响脱硝的稳定性,导致脱硝成本增加。
表2scr脱硝装置入口烟气参数表3飞灰成分分析 w/%1.3存在问题图1为原喷氨格栅积灰前、后照片,图2为原反应器顶部导流板积灰照片。...流场技术是scr脱硝工艺的关键技术之一,对超低排放标准的实施尤为关键。均匀、强健的流场,为nox与还原剂在催化剂表面发生氧化还原反应创造必要的条件。
图2scr催化剂综合质量等级评价原理图为了将scr催化剂的分项性能检测指标与综合质量等级直观评价相结合,华电集团立足《强检要求》的应用实践情况研究scr催化剂的综合质量等级评价技术,于2013年8月发布了...二、项目实施背景(一)项目实施的市场背景十二五中前期,由于脱硝改造工程的快速推进与脱硝催化剂供应能力的不足,脱硝催化剂市场出现供不应求的局面,导致脱硝催化剂质量难以有效控制。
2scr改造scr改造一般采用新增催化剂或更换催化剂的技术方案,同时对scr吹灰器进行相应改动,并重新核算还原剂储存系统、制备系统及稀释风机出力是否满足要求,若不满足,进行相应的改造。...由于超低排放改造时,未对1号机组进行脱硝喷氨优化试验,较高的脱硝效率及喷氨的不均匀性,导致氨逃逸较高。而该电厂的#2机组超低排放改造后,进行了脱硝喷氨优化试验,氨逃逸远小于3ppm。
根据锅炉机组现状,scr反应器系统按一台机组配置两台脱硝反应器,烟道分两路从省煤器后接出,经过垂直上升后变为水平,接入scr反应器,反应器为垂直布置,经过脱硝以后的烟气经水平烟道接入空预器入口烟道。
2scr催化剂失活原因分析在scr系统运行过程中,引起催化剂失活的原因主要有:催化剂的烧结、催化剂中毒、飞灰引起的催化剂堵塞、催化剂磨损等。...其中scr脱硝工艺由于脱硝效率高、技术成熟而得到广泛应用。催化剂是scr烟气脱硝系统的核心部件。其性能直接影响scr烟气脱硝系统的整体脱硝效果。
1、scr出口与烟囱排烟nox偏差大原因及改进措施烟气超低排放改造后,发现scr出口nox平均值与烟囱排烟nox偏差较大,如图2:图2scr出口nox与烟囱排烟nox对照原设计scr进、出口脱硝采样探头安装在相应烟道中部