-12.3%,不满足规范要求;现场通135.7mg/m3的一氧化氮标准气体,数据稳定后结果显示为123.1mg/m3,示值误差为-8.4%,不满足规范要求(限值2.5%);该公司采用湿法脱硫工艺,现场烟气湿度长期维持在
再次,电石渣制水泥烟气湿度更大。干法电石渣烟气湿度约为14~19%,湿法电石渣烟气湿度约为25~35%。烟气中湿度过高,会使得水蒸气抢占催化剂活性点位导致催化剂活性下降从而影响脱硝效率。
缺点:浓缩液的回喷、特别是随着回喷量的增加,会使锅炉炉膛温度、蒸发量及锅炉效率降低,据估算每回喷1吨浓缩液,降低蒸发量1吨,降低炉效率1%;造成烟气湿度增大,烟气附着在受热面上,影响换热、造成腐蚀;造成消耗材料增加
缺点:浓缩液的回喷、特别是随着回喷量的增加,会使锅炉炉膛温度、蒸发量及锅炉效率降低,据估算每回喷1吨浓缩液,降低蒸发量1吨,降低炉效率1%;造成烟气湿度增大,烟气附着在受热面上,影响换热、造成腐蚀;造成消耗材料增加
2.cems问题分析2.1 影响问题分析-冷凝水焦炉烟气在经过scr脱硝+湿法脱硫后,烟气经过脱硫脱硝后,会有部分脱硝剂随烟气带出,湿法脱硫后烟气湿度明显增加,在线cmes为冷干法,除湿采用双级电子冷凝器
图1 数采仪显示当时烟气湿度为39.25%最初阶段,企业在参考了电厂湿法脱硫后的烟气湿度,在cems系统冷凝器前加装磷酸滴定,目的是通过磷酸来抑制so2的溶解,具体原理是在冷凝器第一级冷腔入口处,用蠕动泵滴加液态酸
经自动监控设备运维公司工作人员介绍,2023年3月6日巡检时发现湿度数据异常,经检修发现烟气湿度仪堵塞,芯片被腐蚀需要更换。该单位于2023年3月11日更换湿度仪探头后数据恢复正常。
由于所用燃料远不及燃煤发电厂那么“单纯”,垃圾焚烧发电厂烟气处理难度也较传统燃煤电厂大上许多,例如:烟气湿度大,垃圾含水量高导致烟气含水量达30%左右,如此高湿度的烟气不仅脱白困难,其中的水分还会降低脱硫
(1)在烟气湿法脱硫工艺条件下,因烟气湿度有一定的欠饱和度,针对多数地方政策,烟气温度的达标相比烟气湿度要求更加严格。
综合考虑湿法脱硫技术烟气湿度大、粉尘含量高,容易造成后续ggh换热器以及scr脱硝催化剂腐蚀和堵塞,并存在有色烟羽;活性炭脱硫脱硝一体化技术投资高、占地大,操作运行维护难度大,粉尘指标不好控制等问题,项目采用半干法