排出煤气中多余的水分,保证脱硫剂不受水汽影响;之后煤气先后进入预处理塔和吸附塔中,塔内装有经过特殊处理的纳米分子吸附剂,在允许煤气有效成分顺利通过的同时,可对煤气中的含硫物质进行精准的选择性吸附,并可起到精除尘和脱除氯离子的作用
项目主要配套建设1套除尘器及1套低温scr脱硝系统,采用湿法脱硫精除尘处理后的烟气加低温scr脱硝的工艺路线,同时增加深度除尘超净一体化技术处理系统。
此次改造充分借鉴180平方米烧结烟气处理系统改造的成功经验,采用湿法脱硫经精除尘处理后的烟气+低温scr脱硝的工艺路线,配套建设1套除尘器和1套低温scr脱硝系统,使用深度除尘超净一体化技术精除尘工艺,
2020年10月份,由山东瀚江环保科技有限公司(以下简称“瀚江环保”)承建的日照钢铁控股集团有限公司7#、8# 120t转炉超低排放改造放散气精除尘项目顺利建成投产!...该项目将金属滤袋首次大规模应用到转炉一次放散气精除尘项目中,2020年 8月动工建设,10月15日正式投入运行,净化后烟气含尘浓度低于5mg/nm3,远低于山东省钢铁行业大气污染物排放标准中最严格排放限值
在工作时炼钢转炉的烟尘首先在冷却系统内冷却后进行粗除尘,然后再在静电除尘系统中进行精细除尘,完成精除尘后再将烟气转送到煤气柜内。
静电除尘器进行精除尘,也是满足超低排放要求的关键环节。
该厂干法除尘工艺首先满足国家节能减排的总体要求,尘灰大部分回收再利用,三管烟囱、厂房不冒烟;其次,净化后排放气体含尘浓度低,回收的煤气质量高,省去了并网前的精除尘,煤气回收切换速度快,提高了煤气回收率,
据了解,自2017年以来,方大钢铁以前所未有的力度推进绿色发展,投入30多亿元进行环保技改、现场整治及生态森林旅游式工厂建设,打造生态旅游景区,相继建设了深度水处理、原料场封闭式大棚、废钢场大棚、烧结烟气精除尘以及脱硝等多项环保技改工程
该技术的主要特点:1)精除尘:对于旋风除尘、电除尘、布袋除尘不能达到超低排放的烟气,可以对超细颗粒进行两级相变和冲击吸收,实现除尘超低排放。与湿电结合,可以更高效地精除尘、除雾。
高效除尘器放在洗涤塔之后,主要用于精除尘,内部设有精细喷雾装置,其喷入的雾化颗粒粒径不大于200μm,利用极小极快的雾化水滴收集微细粉尘,碰撞后形成大的含尘水滴, 含尘水滴靠自身重力进行沉降,达到除尘目的
近年来,方大九钢投入10余亿元打造生态森林旅游式工厂,相继建设了深度水处理、原料场封闭式大棚、废钢场大棚、烧结烟气精除尘以及脱硝等多项环保技改工程,2019年更获评国家3a级旅游景区,当前厂区废水、废气等多项环保因子均达到钢铁行业清洁生产一级标准
经过蒸发冷却器冷却后的煤气温度降低至210~230℃,再进入到静电除尘器中进行煤气精除尘。经过静电除尘器净化的煤气由轴流风机加压后,合格煤气经煤气冷却器降温至70℃后,进入转炉煤气柜回收。
投产后能达到超低排放要求方大九钢安环部副部长彭智良介绍,东区烧结脱硝设施总计划投资7985万元,采用湿法脱硫经精除尘处理后的烟气+中温scr脱硝的工艺路线,总占地面积约1300m2。
假设通过湿法精除尘后的煤气温度为55 ℃,煤气压力为0.35 mpa(绝压),则trt 入口前含湿量为37.88 g/m3;假设通过trt 煤气温度降到30 ℃,出口压力同样取0.118 mpa,则此时饱和煤气含湿量为
高炉煤气经过初步除尘、精除尘之后先冷凝、再脱水,最后进入psa-co变压吸附净化系统,生产出一氧化碳含量高的产品。该系统生产出的一氧化碳,纯度高、成本低。...1.2 布袋除尘器煤气精除尘主要有静电除尘器和布袋除尘器。由于高炉粉煤灰中al2o3 和sio2 含量较多,为此煤气的电阻较大,若采用静电除尘工艺,其除尘效果不会达到理论除尘效率。
然后经过湿式电除尘器进一步精除尘,可使烟气排放浓度远低于10 mg/nm3,甚至在5 mg/nm3 以下。...4 终端精除尘路线4.1 干法电除尘器后增加湿式电除尘器在原干法除尘系统放散杯阀之后,放散烟囱之前增加湿式圆筒型电除尘器。烟气经过转炉煤气干法电除尘器净化后,粉尘含尘量在15 mg/nm3 以下。
高炉煤气布袋除尘发电工艺:高炉荒煤气由重力除尘器(dc)进行粗除尘后,通过两组列管式散热器进行降温控制(出口煤气温度小于200 ℃);然后由布袋除尘筒体(bdc)进行进一步精除尘,精除尘后净煤气(含尘量小于
近期,方大九钢两套烧结脱硫烟气精除尘设施——湿电除尘器相继完成建设并投入运行。...烧结脱硫烟气精除尘的投产,彰显的是九钢高度的社会责任担当与坚持环保绿色的发展理念。
然后经过湿式电除尘器进一步精除尘,可使烟气排放浓度远低于10 mg/nm3,甚至在5 mg/nm3 以下。...4 终端精除尘路线4.1 干法电除尘器后增加湿式电除尘器在原干法除尘系统放散杯阀之后,放散烟囱之前增加湿式圆筒型电除尘器。烟气经过转炉煤气干法电除尘器净化后,粉尘含尘量在15 mg/nm3 以下。
高炉煤气布袋除尘发电工艺:高炉荒煤气由重力除尘器(dc)进行粗除尘后,通过两组列管式散热器进行降温控制(出口煤气温度小于200℃);然后由布袋除尘筒体(bdc)进行进一步精除尘,精除尘后净煤气(含尘量小于
调径文氏管在喉口部位装有调节机构,主要用于精除尘。...如前文所述,利用文氏管精除尘实现烟气的超洁净排放,能耗高,如果想进一步提高除尘效率,单级文氏管的压损需要增加到20kpa甚至更高,能耗过大。
转炉冶炼产生的高温尘气经汽化冷却系统冷却至1000℃左右,进入lt系统的蒸发冷却器进行水雾降温和粗除尘,然后进入电除尘进行干法精除尘,系统由一台轴流风机提供负压驱动力。
2半干法除尘转炉煤气进入蒸发冷却器,蒸发冷却器雾化喷嘴喷入的水雾完全蒸发,吸收煤气热量,煤气冷却降温至200℃,然后送往环缝可调喉口文氏管进行精除尘。...然后转炉煤气送往环缝可调喉口文氏管作进一步的精除尘。在文氏管喉口处喷入的循环水雾化后和煤气中粉尘充分接触,粉尘被润湿,含尘水滴进入弯头脱水器和旋流脱水塔,含尘水滴和煤气分离,实现进一步除尘。
该除尘新工艺与现行除尘工艺区别:1)转炉800-1000℃烟气余热转化为蒸汽回收;2)转炉烟气冷却不喷水,烟气为纯干烟气;3)煤气冷却不喷水,煤气为纯干煤气;4)烟气除尘为纯干法,粗除尘+精除尘;5)炉尘经配料制成功能炉料返转炉冶炼资源化高效利用
冷却和初除尘后的烟气进入静电除尘器进行精除尘,为满足电除尘器工作的温度条件,静电除尘器入口温度控制在150~180℃范围内。...冷却后的烟气进入静电除尘器进行精除尘,煤气冷却器出口烟气含尘含量10mg/nm3,放散烟囱出口气体粉尘含量15mg/nm3。除尘后的烟气经风机送至切换站,实现煤气放散或回收的快速切换。