现分享水泥厂废气处理系统物料平衡及热平衡计算(3-5),详情如下:【往期推荐】水泥厂废气处理系统物料平衡及热平衡计算(1-2)为了进一步减小电收尘器及原料磨系统风机的规格,除进煤磨的烟气外全部入原料磨则原料磨內喷水量
窑气的热焓大于原料磨及煤磨烘干原燃料所需热焓,而窑气量却小于入磨所需风量;故原料磨进风口须掺冷风或掺循环风,为了让尽可能多的窑气入原料磨,其进风口只掺冷风而不掺循环风,以减少进增湿塔的废气处理量,从而减小电收尘器及原料磨系统风机的规格
由此可见,烟尘中的氧化锌起到吸收so3的作用,从检测烟气中的so3含量看,从旋风收尘进口到电收尘出口so3降低了5g/nm3,即每天约有7.2t的so3在旋风收尘和电收尘处生成硫酸盐,硫酸盐生成量的增加降低了烟气中
2 电改电袋复合收尘器2.1 基本情况本次改造为福建塔牌水泥有限公司一线窑头电收尘改造,该企业隶属广东塔牌集团有限公司,现拥有两条5 000 t/d新型干法水泥熟料生产线,本次针对一线(5 000 t/
生产线上采取高效脱氮装置,将氮氧化物直接降至50mg/nm以下,成为江西省乃至长江以南第一条达到超洁净排放的水泥生产线,充分体现了万年水泥集团高度领导的气魄和睿智,本次脱硝工程选用西矿环保独家首创的“高温电收尘
一故障原因(1)电收尘试车过程中,二次电压正常,而运行后就容易出现放电现象(不考虑工艺因素),原因为电场极板、极线安装不合理或者框架不牢固,废气风机全负荷运行后,出现大幅度晃动现象。...某公司窑尾电收尘,使用德国鲁奇bs930型设计,自投入运行后,收尘效率不理想,出现放电现象,二次电压较低;放电极振打(阴极)故障率高,粉尘清理差,造成电场极板积灰,进一步降低收尘效率;维修费用高,陶瓷绝缘拉棒经常损坏
1 窑头电收尘设备概况及环保形势根据gb 4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》要求,现有水泥窑及窑尾余热利用系统从2015年7月1日起,颗粒物排放浓度≤30 mg/nm3,重点地区颗粒物排放浓度
采访中,记者了解到,变“废”为“宝”一直是海螺集团的拿手好戏:水泥生产过程中采用余热发电、新型高效电收尘、自动化插袋装车系统、码头雨水收集系统、sncr烟气脱硝技术改造、低温scr脱硝技术研发……从原料开采到加工煅烧
图1 入窑生料氯离子含量变化规律3 氯离子的去向和分布引入水泥窑协同处置垃圾项目后,预分解窑系统中氯离子的去向分为以下五方面:①进入熟料(包括窑头电收尘和余热发电熟料灰)中;②c1出口排出的回灰;③旁路放风
1.窑头电收尘设备概况及环保形势根据gb 4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》要求,现有水泥窑及窑尾余热利用系统从2015年7月1日起,颗粒物排放浓度≤30mg/nm,重点地区颗粒物排放浓度