我公司拥有6台大型粉磨设备:2台∮413m水泥磨,2台∮4.211m水泥磨,以及2台∮4.610+3.5m生料磨。这些粉磨设备在多年的使用中,我们积累了许多节能经验,现就几项投资少,见效快的节能技术,与同行交流。1延长水泥磨衬板螺栓使用周期水泥磨粗磨仓内的端衬板螺栓(M30280mm),磨损非常严重,使用周期很短

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【技术】大型粉磨系统的几项节能技术

2016-08-04 09:29 来源: 四川水泥 作者: 王广强

我公司拥有6台大型粉磨设备:2台∮4×13m水泥磨,2台∮4.2×11m水泥磨,以及2台∮4.6×10+3.5m生料磨。这些粉磨设备在多年的使用中,我们积累了许多节能经验,现就几项投资少,见效快的节能技术,与同行交流。

1延长水泥磨衬板螺栓使用周期

水泥磨粗磨仓内的端衬板螺栓(M30×280mm),磨损非常严重,使用周期很短,通常2个月就要更换一次。螺栓的磨损见图1所示。造成螺栓磨损快的原因,是衬板的螺栓孔大造成的。衬板的螺栓孔见图1所示,是两个相联的圆柱形内孔,小孔∮37mm,大孔∮90mm。由于衬板的材质一般都选用比较硬的耐磨合金钢,整体表面硬度很大,而此处的大孔装上螺栓后,暴露出的螺栓材质比衬板硬度低得多,且钢球能进入大孔并磨损到螺栓,所以仅2个月的时间,螺栓就磨损得很严重。如不及时更换,螺栓就会脱落。

1.1螺栓增加耐磨套

为减少螺栓的磨损程度,我们在螺栓的外部,衬板∮90mm大孔的内部增加了一个耐磨套,见图2所示。耐磨套的材质选用型钢:流体输送用不锈钢无缝钢管,型号∮85×65(壁厚10mm)。选用不锈钢管的目的,是因为不锈钢管的金属性能比普通钢管要好,表现为既耐磨又耐高温。耐磨套的长度尺寸定为25mm,正好和衬板的表面一般平。当衬板螺栓紧固后,将耐磨套套在螺栓上,然后用不锈钢焊条A402与螺栓的露出部分焊接牢固。

1.2效果

衬板螺栓增加耐磨套后,使用效果非常明显。使用两个月后,打开磨门进行观察,发现螺栓磨损量很轻微。通过2年多使用证明,螺栓的使用周期比原来提高了5倍。此后,我们又将此项改进技术推广到生料磨和煤磨的端衬板螺栓上,使用效果同样明显,不但节省了衬板螺栓的更换费用,而且节省了检修时间,提高了磨机的运转率。

2延长生料磨部件耐磨的技术

生料磨烘干仓内的挡球圈、导料板、导料锥、以及粗仓内的衬板等部件极易磨损。这些耐磨件不但价格较贵,而且不容易更换,我们通过如下措施,延长了这些耐磨件的使用周期。

2.1覆盖粘贴技术

在烘干仓内的挡球圈、导料板、中心导料锥等易磨损部件的工作面上,覆盖一层耐磨材料来延长其使用周期。耐磨材料选用16Mn×20mm钢材,覆盖粘贴前制作成部件形状,然后用螺栓联接,见图3所示。

2.2整体联接技术

生料磨粗磨仓内的端衬板,是更换频繁的耐磨件,几乎每次停机检修,都要更换端衬板。衬板损坏形式是机械损伤,表现为衬板表面产生裂纹、掉边或脱落。对于衬板的损坏,起初我们认为是衬板材质韧性差,热处理有质量问题。后期我们又选用了几家端衬板,此现象还是存在。我们通过对现场衬板安装形式分析,找出了衬板损坏的原因:是衬板互相挫动、碰撞引起的。

由图4所知,粗磨仓的端衬板之间的间隙较大,大的间隙达15mm。而第二圈、第三圈衬板又是单螺栓固定,容易引起松动。这样,衬板在工作中,就会产生互相挫动和碰撞,使衬板产生裂纹和断裂。

解决的措施,是将衬板之间的缝隙用钢筋或垫铁塞住,然后用电焊焊牢。此项技术有效地避免了衬板的机械损坏,使衬板的性能得到最大发挥,衬板的使用寿命明显提高,更换周期延长至2.5年左右,有效地减轻了工人的劳动强度和更换衬板的费用。端衬板的整体联接见图4所示。

2.3加阻防磨技术

此项技术最早是用在物料溜管的底板上,延长了溜管底板的使用寿命。后期我们发现烘干仓挡球圈与导料板之间的简体衬板磨损比较严重,在更换新简体衬板后,我们采用加阻防磨技术,即在简体衬板上每隔2000mm,加焊50×300×10mm的阻料板,有效地减缓了简体衬板的磨损。

3粉磨系统收尘器的节能技术

在水泥磨、生料磨系统中,单机收尘、库顶收尘都用了LPF4/8/4~PEF4/8/6脉冲布袋收尘器。该收尘器的下料锁风系统,采用∮300或∮400刚性叶轮给料机,配用2.2kW行星减速电机进行传动。

3.1收尘器下料系统存在的问题

(1)开机时,水泥磨胶带输送机中转站处收尘器先开,收尘器内原有大量积灰落到胶带上被带走,在下台设备处产生大量扬尘。

(2)生料磨冬季粉尘物料容易结露,收尘器集灰斗内物料潮湿,堵死下料器,电机有时被烧毁。

(3)下料器笨重,维修不便。

3.2收尘器下料系统的改进

将收尘器下料系统由叶轮下料改为自制的重锤式双翻板阀下料,见图5所示。当集灰尘斗内粉尘积到一定量时,翻板阀自动打开,粉尘顺利从集灰斗中排出。在实际操作中,利用调整重锤距离来改变锁风效果。

3.3改进后的效果

以水泥磨胶带输送机中转站LPF4/8/4脉冲布袋收尘器实际检测结果为例,改进前后收尘器生产数据见表1。

由表1可以看出,改造前后收尘器各参数变化不大,说明锁风效果较好,不影响收尘器的使用。使用效果如下:

(1)减少了下料系统的维护和保养,节约了原下料系统的链轮、链条、及传动电机的更换费用。

(2)由于改进后无动力消耗,节省了大量电能。目前,我公司已在粉磨系统改造收尘器30多台,每台下料器电机功率2.2kWh,年可节省电能:2.2kW×30台×24小时/天×30天/月×11月/年=522720kWh/a;按电价0.5元/kWh计算,年可节约费用:522720kWh/a×0.5元/kWh=261360元/a。

原标题:技术丨大型粉磨系统的几项节约技术

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