设计思路:
我们PCB工厂的油墨废水主要成分是属于难降解高COD,原水是碱性,投加硫酸亚铁反应后,加硫酸,可以有效去除COD,模仿芬顿工艺,试投加双氧水能否发生芬顿反应。
反应原理:
过氧化氢(H2O2)即双氧水,与亚铁离子的混合液具有强氧化性,在酸性条件下可以将有机化合物氧化为无机物,实现对有机物的降解。
设条件:
油墨反应池有效容积约20m³,原水COD 10000 mg/L ,投加硫酸亚铁100 Kg ,活性炭粉12.5 Kg ,酸化反应后pH 3.0 ,出水COD 5000 mg/L 。投加量:
根据工艺在处理废水时的氧化反应,双氧水投加量在缺乏试验数据的情况下设定投加比例为 H2O2 5mg/L ,即每5m³油墨废水投加25Kg双氧水的比例试验。
试验准备:
取1000ml油墨出水,分别倒入2个500ml量杯中,分为水样1和水样2,其中水样2投加相应比列双氧水,投加量为2.5mg/500ml ,搅拌30Min。
结论:
1、以上水样均采集于油墨废水出水口,用于量杯试验结果,H2O2浓度27%,未实际操作运用。油墨废水工艺优化后COD平均有效去除率可增加约35%;
2、H2O2浓度50%,工艺优化后COD平均有效去除率可增加约46.5%;
3、双氧水本身即是酸性,油墨酸化至pH 5,投加双氧水后pH可再降低0.5-1。
预知风险:
1、强氧化剂进入生化系统具有抑菌、杀菌作用;(为车间日常保养用药,理论上微生物已经产生耐受,无影响)
2、强氧化剂对操作人员皮肤的伤害(防护手套、防护面罩);
3、投加双氧水与油墨废水反应会产生刺鼻气味。
试验数据:
试验数据1:
备注:本阶段试验结束,后续可增加试验投加量H2O2 2.5mg/L和10mg/L
试验数据2:
备注:上一阶段结束后,车间更改H2O2浓度为50%,此阶段试验投加量为H2O2:5mg/L。
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