摘 要:针对转炉干法除尘蒸发冷却器喷枪堵塞的问题,通过对堵塞物进行成分分析和水质化验分析,结合氯离子对碳钢管道的腐蚀机理,得出喷枪用水中氯离子严重超标,管道腐蚀加速导致锈层脱落,是堵塞喷枪喷头的根本原因,并由此提出一系列后续预防改进措施。
1 前言在转炉炼钢吹炼过程中,转炉中产生约1500℃的高温废气,具有高温、有毒、易燃易爆、含尘量高等特点。近年来发展的转炉煤气干法除尘蒸发冷却器具有冷却烟气、粗除尘及调节烟气比电阻的作用,入口的烟气温度为800~1000℃,出口温度一般控制在250~300℃,其温度控制是保证干法除尘系统正常运行的前提,而蒸发冷却器的喷水量直接影响控温效果,因此,喷枪是蒸发冷却器实现有效冷却的核心部件。
喷枪通过软管分别连接到水和蒸汽的二个环管,通过双流喷嘴对蒸汽和冷却水进行混合,冷却水从喷嘴中心孔喷出,同时蒸汽从中心孔周围的环形间隙喷出,达到冷却水的雾化效果。喷射水雾与转炉烟气在运行的过程中,水滴受烟气加热被蒸发,在汽化过程中吸收烟气的热量,从而降低烟气温度。 当蒸汽压力低或喷嘴堵塞时,喷嘴雾化能力减弱,水滴粒径大而不能全部蒸发,烟气含水量增加引起冷却效果差、粉尘黏结、筒壁结垢[1]。
青岛特殊钢铁有限公司炼钢厂建有3台100吨顶底复吹转炉,同时配套3套转炉煤气干法除尘系统,每台蒸发冷却器采用10支双介质外混式双流喷枪,设计水量2.5m?/h·支。自2015年11月投产至今,运行情况一直保持良好。
2 问题描述
2017年6月5日夜班,3#转炉蒸发冷却器出口烟气温度多次超过430℃的设定值,导致氧枪紧急提枪。经现场紧急抢修拆检,发现3#炉蒸发冷却器喷枪中有6支喷枪的枪头发生堵塞,堵塞物为红褐色结块或灰色金属熔滴。同时拆检3#炉蒸发冷却器进水总管处Y型过滤器,过滤器过滤性能良好,未发现大量杂质。事后拆检3#炉蒸发冷却器进水总管,发现大量块状或颗粒状、呈黄褐色或红锈色的管壁附着物。
3 原因分析
3.1 成分化验
事故发生后,提取部分从喷头中清理出的堵塞物进行成分化验分析,结果Fe含量为97.87%,CaO含量为0.89%,Al2O3含量为0.63%,S含量为0.47%,MnO含量为0.14%。
经化验分析,堵塞物主要成分为铁及铁的氧化物。
3.2 水质分析
喷枪使用的冷却水为公司统一供应的生产消防水,经过水泵加压后由蓄水池直接输送至喷枪进行消耗使用。事故发生前一段时间的生产消防水化验结果如表1所示。
根据公司生产消防水补水水质指标要求,补水的总硬度应小于450mg/l,氯离子应小于250mg/l。
通过与化验结果对比发现,5月27日至28日期间喷枪用水的氯离子超标严重。
3.3 管道材质分析
通过查询设计图纸发现喷枪前段供水管道采用φ89×4.5mm的10#无缝钢管,总长约60米。采用金属成分分析仪对其进行成分分析,结果如下表2所示。
经成分对比分析,所用管道质量不能满足国家标准。
3.4 氯离子的腐蚀机理
通过查询相关文献发现,碳钢的腐蚀速率随着氯离子浓度的增加而增大,氯离子能破坏碳钢表面的沉积膜,加速碳钢的腐蚀[3]。
碳钢在含 Cl-环境中形成锈层的物相晶体生长速度快, 颗粒大, 结构疏松易脱落[4]。
3.5 结论
综合以上因素分析,此次喷枪堵塞是因为喷枪用水中氯离子严重超标,导致管道电化学腐蚀加速导致锈层脱落,从而堵塞了喷枪喷头。
4 预防措施
为避免此类事故再次发生,针对喷枪堵塞问题,采取了以下预防措施:
(1)将喷枪前段碳钢管道更换为不锈钢材质,避免锈层产生。(2)在每只喷枪进水分管处增加Y型过滤器,进一步过滤杂质,避免喷枪大面积同时堵塞,同时便于维修人员拆检清理。(3)加强补水水质化验分析,确保在水质出现问题之前提前预警、提前采取措施。
5 结语
蒸发冷却器喷枪工作环境恶劣、工况波动严重,在其运行过程中会出现各种非正常状态,原因错综复杂,只有在实践中不断总结和改进,才能做到提高喷枪使用寿命,尽量减少设备事故,保证转炉干法除尘系统的安全、稳定运行。