广州石化炼油三部4号污水汽提装置经过注碱流程优化攻关后,注碱管线的泄漏隐患得到彻底消除,净化水pH值同比下降了23%,本装置注碱量和下游装置电脱盐排水含量硫化物大幅下降,不仅节省了成本,而且减轻了下游装置以及污水处理场的负担。
彻底消除装置泄漏隐患
4号污水汽提装置主要处理焦化、蒸馏、溶脱等多套装置及部分管网污水,是广州石化4套污水处理装置中处理水质最为复杂的一套装置,处理量可达1100吨/天。
过去,注碱流程是在汽提塔壁处注碱,由于该处温度较高,碱容易发生脆化,造成塔壁裂纹导致泄漏,影响装置安全环保生产。
为彻底消除该隐患,炼油三部组织技术骨干成立攻关小组进行攻关,一方面借鉴兄弟企业的经验,探索改进方法,另一方面他们还综合了碱脆化产生的特定条件,最终提出了“优化注碱流程,将注碱口改在温度较低的原料水热进料管线处”的流程优化方案。
2月16日,该流程优化方案顺利完成投用。投用后系统稳定,注碱线泄漏碱液隐患彻底消除。
本装置注碱量大幅下降
汽提塔注碱是优化净化水质量的一项重要措施,净化水质量对污水汽提装置平稳运行起到举足轻重的作用。净化水质量主要分析数据有pH值、氨氮、和COD(化学需氧量)等。
技术攻关前,为控制净化水氨氮指标,注碱量一直处于高控状态,虽然氨氮指标得到有效控制,但净化水的pH值也一直处于高限区域,控制不当就容易有超标的危险,给装置安全生产造成不利影响。经过此次注碱流程优化后,净化水pH值有了明显下降,同比下降幅度高达23%,氨氮等其它数据均在控制指标范围之内。
此外,注碱流程优化后,由于注碱位置上移,碱液和污水接触的时间和空间较以往均有增加,使污水与碱液之间的反应更加充分,产品质量分离效果更好,在同样的条件下,注碱量下降50%以上,收碱液频次由两天一次降到四天一次,不仅大大节省了注碱量,而且降低了职工的劳动强度。
大幅降低下游装置电脱盐排水硫化物含量
4号污水汽提装置净化水直接作为下游蒸馏三装置电脱盐注水的原料,注碱流程未优化前,下游装置曾经因为净化水pH值过高,导致电脱盐排水硫化物含量增大,对终端的污水处理场活性污泥造成冲击。
4号污水汽提装置注碱流程优化后,净化水pH值下降,使蒸馏三装置电脱盐排水硫化物也随之大幅度下降了65%,杜绝了因硫化物高而导致对下游污水处理场的冲击。
“现在进污水场污水中硫化物含量比以往降低了不少,避免了对活性污泥的过度冲击,污水处理效果也得到了提升。”负责污水处理场维护的公用工程部横班书记(值班长)时磊说。
“流程优化不但使自己装置产品质量数据得到有效控制,而且还大大减轻了下游装置以及污水处理场的负担。”在看到最近的相关分析数据后,4号污水汽提装置工艺主管刘山欣慰地说。
原标题:广州石化污水汽提装置注碱流程优化见成效
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