1基本情况
东平中联美景水泥有限公司5500t/d生产线,由天津水泥工业设计研究院设计,窑尾采用双系列五级预热器和TTF分解炉,回转窑采用Φ5m×60m两档短窑,熟料冷却采用第四代篦冷机,生料终粉磨采用单台CLF200/160辊压机。2012年9月19~22日顺利实现了72h达产达标验收。该系统于2013年12月完成了脱硝工程项目,总投资142万元,由安徽海螺川崎工程有限公司进行施工建设。采用SNCR脱硝法,在分解炉内温度为850~1050℃的区域喷入浓度为20%的氨水,将烟气中的NOx还原为无害的氮气和水。脱硝系统投入使用后,经过16h连续测试,脱硝前NOx折算(10%O2,下同)平均值为813mg/Nm3,脱硝后NOx折算平均值为319mg/Nm3,平均脱硝效率为61%,吨熟料氨水耗量小于3.8kg/t.cl,氨逃逸率小于10mg/kg。经近2年多的运转,脱硝运行良好,废气中NOx浓度达到了环保排放要求。
2出现问题
窑正常运行时产量为5700t/d,窑尾废气NOx的排放浓度控制在350~400mg/Nm3,因为环保控制要求指标NOx<400mg/Nm3,因此中控操作除通过用风、煤、料来调节外,主要是通过脱硝系统控制氨水喷入量来控制,只要NOx升高,就增加氨水喷量,正常情况下,氨水用量在0.5~1.0m3/h之间,比较稳定,但2015年8月20日自16时开始,NOx逐渐升高,为保证废气排放达标,也随之增加了氨水的喷入量,但是当日16时后氨水喷入量突然增大,到21日8:00达到最高为1.5m3/h。2015年8月21日9时开始进行各方面操作调整,下午15时用量减少到1.0m3/h以下,基本恢复正常。氨水用量变化整个过程从1.0m3/h开始升高,达到1.5m3/h最高值,再降到1.0m3/h以下基本正常,经过23h调整,窑尾废气在线数据见表1,氨水用量变化见图1。
3原因分析
3.1氨水浓度分析
对于水泥窑尾脱硝系统而言,氨水用量与氨水浓度是密切相关的,氨水脱硝所用的氮量是一定的,氨水浓度越低,含氮量越低,用量越大,因此当氨水用量突然增大时,首先考虑的因素是氨水的浓度是否降低,因市场购进的氨水质量也可能出现波动。但是通过查询氨水的检验分析记录,使用氨水的浓度指标要求≥20%,实际进厂检测浓度为20.17%,连续5次进厂检验结果见表2。
从检查记录上看,浓度没有变化。从用量上分析,每次来一车氨水大约能用50h,若是进来的氨水质量差,使用周期应是40~50h,在这个时间段氨水喷入量都应大,而本次只有14h氨水用量大,显然是不对应的,再次说明不是氨水浓度问题。
3.2氨水喷头设备的检查分析
氨水用量增大,也曾怀疑氨水喷枪的雾化效果问题,如果氨水喷枪发生堵塞,或是雾化效果差,同样使氨水与NOx反应速度减慢,会使废气中NOx增加,氨水用量增大。通过全面检查,将所有喷头全部拔出,其雾化效果正常,与从前没有差别,排除了喷枪的原因。
3.3氨水计量分析
对氨水计量设备进行全面检查,如果计量不准,实际喷入量与显示量不对应,可能会误导操作,人为地加大氨水喷入量,影响脱硝效果。带着这种考虑,对整个系统的计量设备进行全面排查、校验,结果没有发现任何问题,排除了氨水计量设备问题。
3.4煤质分析
煤质的变化会带来煤燃烧产生NOx的变化,不论是燃料型NOx还是快速型NOx都与煤质有关。因此,出现NOx突然升高,煤质变化也是需要考虑的因素之一。但通过检查煤质记录,煤均化堆场一区煤储量为5000~6000t,每区煤能用6~7天,此区煤是2015年8月17日12:40开始换区使用,到2015年8月23日9:55结束,而8月20日16时至21日15时出现NOx的突然升高,正是同一区煤,即在出现NOx升高前后使用的是同一区煤,同一区的煤经过均化成分基本是一致的,从入窑煤粉工业分析报告看,也没有变化,见表3。
通过表3可以看出,入窑煤粉的工业分析各项成分较稳定。因此,此次NOx突然升高不是煤质变化引起的。
3.5煅烧操作分析
通过对操作变化和工艺参数的调整可看出,此次发生NOx突然升高的过程,也伴随着较大的工艺参数的变化。这主要表现在窑主机电流升高,熟料f-CaO降低,熟料升重提高,这说明窑内的温度是升高的,熟料烧结程度提高,从操作上看,窑一次风机的内风风机、外风风机转速增大,压力加大,同时窑尾高温风机转速加大,窑内通风增强。这有两个条件促使NOx增加,一是窑内烧成带温度升高,二是窑内通风加大,使窑内的氧含量增加,使煤燃烧生成NOx浓度加大。操作参数变化见表4。
从表4可以看出,生料下料量、喂煤量几乎没有变化,但是内风、外风加大,高温风机转速加大14.6r/min,说明在操作上窑内通风是加大的。窑主电动机电流由786A升高到792A,升高了6A,这说明窑内温度是升高的,火焰变短,火力更为集中,从窑尾烟室温度由1202℃下降到1170℃,温度下降32℃,可以看出烧成带温度是升高的。这两个因素,窑内温度升高和氧气浓度加大正是煤燃烧产生NOx量增大的主要原因。
由表5可见,熟料的化学成分及矿物组成是稳定的,并没有因熟料成分变化引起NOx的突然升高,但从熟料f-CaO含量是下降的,说明烧结更充分,从熟料升重上分析,熟料升重由原来的1307g/L提高到1331g/L,说明烧结程度是提高的,也证明烧成带温度是升高了。
在操作上为什么将风力加大,将窑内温度提高,还需要进一步分析。根据现场操作,在2015年8月20日14时,出窑熟料出现了很轻微的黄心料,中控操作员为了调整窑内的气氛,适当增加窑内通风,改善窑内还原气氛,随即调整了一次风机内风及外风风机的转速调整风压,其目的是使窑内煤燃烧更充分,解决还原料问题。采取了加大高温风机转速、增加了窑系统用风总量、同时将三次风阀闸板向下落的措施,调整窑炉用风比例,改善窑内用风。2015年8月20日15时将三次风阀闸板向下落10cm,即减少了三次风用风量,相应增加了窑内通风。正是同时采取这两种措施,造成窑内火焰更集中,温度高,通风加大,窑内O2浓度大,促使窑内煤燃烧生成NOx的反应速度加快,使窑尾废气中NOx突然升高。
4采取的措施
4.1三次风阀闸板调整要适度
对于三次风闸板的调整要适度,不能一次调整幅度过大,可采取小调整,多次调整,不至于引起大的波动,目前的三次风闸板已经烧损较严重,底部已不是一个完整的齐面,而出现了刀把形,每次调整显示的开度数据与实际对应不上,会造成误导,因此应慎重操作。在各种调整措施效果不明显的情况下,于2015年8月21日6时决定将三次风阀闸板上升调整,先逐渐上升5cm,1h后,氨水用量就由1.5m3/h降到1.4m3/h,随后逐渐下降,直到21日16时降到1.0m3/h以下,基本恢复正常。
4.2调整一次风的风量降低窑内通风
通过控制窑一次风风压及风量,来调整窑内煤燃烧的供氧量。本次事故发生后,逐渐将一次风机转速降低,内风适当减小,外风适当增大,让火焰变得长些,适当降低烧成带温度,提高窑尾烟室温度,保持烧成带温度不过高。
将高温风机转速由755r/min降为737r/min,降低了18r/min,其目的是减少窑内通风,降低窑内O2浓度,降低煤燃烧生成NOx反应速度,从而减小NOx的量,见表6。
4.3控制窑炉用风比例
在正常生产的情况下,不要轻易频繁调整三次风阀闸板的开度,要保持相对的稳定。可根据窑尾烟室的气体分析仪氧含量数据来参考控制,因此处温度高,一般仪器用不住,可根据窑内气氛,出窑熟料颜色判定窑内通风状况,只要没有黄心料,一次风用量尽可能的少,多增加二次风用量,以达到节能的效果。
5结论
我公司出现的NOx突然升高,氨水用量突然增大的现象,通过对NOx产生机理分析,采取多方面排查,其主要原因是窑、炉用风调整不当,窑内通风量突然增大,窑内含O2浓度增加,且一次风的内、外风调整不适,使火焰变短粗,烧成带温度过于集中,温度突然升高,窑电流增大,使煤燃烧生成NOx的反应速度加快,特别是热力型NOx的生成量迅速增加,使窑尾废气中NOx的浓度突然增大,氨水用量也相应增加。通过多方面的分析,采取相应措施,在较短时间内得到调整,没有出现影响生产损坏设施的各种事故,保证了安全生产,取得了较好的效果。
原标题:窑尾废气NOx突然升高的原因分析及控制措施
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