今年以来,九江石化在精细化运行环保设施的同时,以降低化工辅材消耗、动力消耗为着力点,深入开展降本减费工作。在外排水质持续提升的基础上,公司污水处理动力费用月均下降36.95万元,化工辅材成本月均下降47.99万元。6月份,两项费用较去年10月装置投用之初,分别下降17.51%和22.93%。2015年,九江

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九江石化污水处理降本减费成效显著

2016-07-18 10:37 来源: 中国石化新闻网 作者: 王群伟 米鹏涛

今年以来,九江石化在精细化运行环保设施的同时,以降低化工辅材消耗、动力消耗为着力点,深入开展降本减费工作。在外排水质持续提升的基础上,公司污水处理动力费用月均下降36.95万元,化工辅材成本月均下降47.99万元。6月份,两项费用较去年10月装置投用之初,分别下降17.51%和22.93%。

2015年,九江石化在全面完成污水处理升级改造项目后,通过实施装置化管理,精细化操作,取得了预处理单元开车一次成功;生化单元出水水质稳定达标;活性炭再生单元创纪录连续运行31天;碱渣高压氧化装置实现长周期高效运行等多项良好业绩。

为进一步提升污水处理场运行管理水平,实现从集团公司第一梯队向全国环保最好炼厂的提升。今年年初,公司深入分析费用消耗的薄弱环节,对标先进企业找差距,制定切实可行的降本减费实施方案,明确主攻点,着力抓落实。

针对来水氨氮不稳定,影响污水处理场连续稳定运行的情况,公司重点加强对上游装置的排污管控,通过采取将1号催化双脱废水改到污水汽提处置;为上游主装置配置氨氮快速检测试纸,确保上游来水氨氮连续稳定达标等一系列措施,保证了污水处理场连续稳定运行,为有效开展降本减费工作奠定了必要条件。

公司狠抓精细化管理,深入分析污水处理场的工艺特点,持续优化运行方式,提高污水处理的效益。适当调整含盐、含油系列硝态液回流泵的运行时间,每天可节电4400千瓦时;对含油生化风机采用单台运行,每天可节电6720千瓦时;停运含盐生化单元风机,利用恶臭风机代替原生化风机工作,每天可节电6000千瓦时;将污水调节罐出水油含量内控指标由150毫克/升调整到100毫克/升,进一步降低预处理单元的药量消耗。同时,组织开展稳定两套生化单元出水水质,降低新鲜活性炭的消耗,降低生化絮凝剂的消耗QC攻关活动。

公司安全环保处定期组织召开污水处理场降本减费工作专题会,协调解决遇到的问题,并把“降本减费”纳入环保“三基”检查和考核,确保降本减费各项措施落到实处。水务运行部组织各运行班组开展降低化工辅材消耗劳动竞赛,对各班组预处理浮选药剂、三渣油泥脱水剂、生化活性炭消耗量等化工辅材指标完成情况按月按季进行严格考核;通过以上一系列措施的落实到位,促使污水处理场在出水水质持续提升的同时,污水处理消费用消耗明显下降。

原标题:九江石化污水处理降本减费成效显著

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