目前绝大多数湿法脱硫的变脱塔基本采用填料塔,填料塔以其气液传质面积大、脱硫效率高而被得到认可,在行业内广为应用。但近几年来,随着企业生产规模的不断扩大,改烧高硫煤以及后工序生产的需要,企业对脱硫要求也越来越严格,填料塔暴露出的弊病日益突出,塔径越做越大,溶液循环量越来越高,而净化

首页 > 大气治理 > 脱硫脱硝 > 烟气脱硫 > 技术 > 正文

【案例对比】无填料塔技术在变换气脱硫中的开发和应用

2015-12-04 09:27 来源: 东狮脱硫技术协作网微信 

目前绝大多数湿法脱硫的变脱塔基本采用填料塔,填料塔以其气液传质面积大、脱硫效率高而被得到认可,在行业内广为应用。但近几年来,随着企业生产规模的不断扩大,改烧高硫煤以及后工序生产的需要,企业对脱硫要求也越来越严格,填料塔暴露出的弊病日益突出,塔径越做越大,溶液循环量越来越高,而净化度却不尽人意,很难完全满足生产需要。

这主要是塔径大,气液难分布均匀所形成的。而堵塔问题,更是脱硫行业的较普遍问题。从长春东狮科贸实业有限公司的脱硫技术协作网所收集的资料来看,变脱比半脱堵塔的几率要高,而且,变脱压力等级越高,堵塔几率就越大。基于此,长春东狮科贸实业有限公司净化技术研究中心,根据多年的研究、探讨、分析,并为厂家的塔内件进行多次调整和改造,久之,便形成一套成熟的经验,最终推出适合脱硫这一特殊介质的塔内件结构——QYD型加压复合气液传质装置,简称无填料塔。

一、技术简介

该装置是集传统的诸多塔内件的优点于一身,更加强化气液传质过程,它充分利用了脱硫反应机理---H2S和碱溶液快速的化学反应的原理,采用气液直接接触,并依据H2S含量高低设置特殊的气液接触装置、气泡再布装置,使气液之间动态接触,湍动传质。这不仅大大增加了气液接触面积,使气体在极短的时间内与液体充分混合接触,极大的提高了气体的净化度,而且以此传质装置取代填料,从而彻底解决了行业脱硫多年来悬而未决的问题--脱硫塔堵塔问题。

另外,由于气液接触时间大大缩短,使脱硫原料气中CO2对碱溶液吸收的影响将得到极大的改善,溶液中NaHCO3的生成率也将大大降低,从而提高了贫液质量,促进溶液循吸收能力,因此,溶液循环量可降低50~60%,节能效果明显。该装置由气体分布装置、气泡再布装置、降液管以及组装以后形成的持液段等四个部分组成。在塔内可分多层组装(一般为三到四层,可依据气体中硫化氢含量高低来确定使用层数)。该内件结构简单,安装简便,操作弹性大,塔阻力降低,且投资小,见效快。不仅适应于旧脱硫塔改造,更适用于新塔设计。

该装置实施方式有两种:一种是新塔设计,另一种是旧塔改造。该装置在旧塔改造时,极为便利,在原装置不动的情况下,只把原塔填料扒出,再把本装置安装在原填料支撑装置上即可,不改变原任何内外部结构。安装极为简便,投资又少,且操作与填料塔相同,以后检修也更为方便。

二、工业化应用取得成功

2.1在山东某化工变换气脱硫中的应用

2.1.1基本情况

山东某公司,是在3000吨合成氨/年能力的基础上,经过多年的工艺设备技术挖潜改造,目前已具备11万吨合成氨醇/年能力,企业效益大幅度提高。该厂变换采用中串低流程,变换气流量约50000m3/h,变脱采用纯碱为吸收剂,888为催化剂。变换后的气体经塔前气水分离器分离出液滴后,气体进入变脱塔,在变脱塔内与脱硫液逆流接触,吸收气体中的硫化氢,使变换气得到进一步净化后,从变脱塔顶部出来,进入塔后气水分离器后,气体返回压缩机三入。吸收硫化氢后的溶液(此时称之为富液),利用塔内的压力(0.8MPa),由变脱塔底部经闪蒸槽和喷射器进入两个并联的再生槽,进行硫泡沫的浮选和888催化剂再生。之后,进入贫液槽,再由贫液泵送至变脱塔,再生槽浮选出的硫泡沫进入硫泡沫槽,硫泡沫被送往熔硫釜做成硫黄块出售。

2.1.2主要设备参数

变脱塔:φ3000×29982,共装φ50海尔环散装填料三层,填料每层高6米共一台。

再生槽:φ3500×7000两台并联,各六只喷射器,正常各开三只。

闪蒸槽:φ2400×10933,V液=41.9m3,共一台

贫液槽:φ4000×5000共一台

贫液泵:Q=288m3/h,h=129米,共两台,正常开一备一,不正常时间断开两台

2.1.3应用效果

(1)脱硫效率:改造前,变换气脱硫后气体中H2S含量一般在20mg/m3左右,改造后,始终稳定在10mg/m3以下。而且,操作弹性大,在检修再生系统时,短时间内不会影响后工序H2S工艺指标。如2008年1月21日检修再生系统时,脱硫泵停运六小时之多,出口H2S仍能保证在10mg/m3以下。2008年2月20日6:00—13:00变换气H2S超指标>350mg/m38小时,最高986mg/m3,变换气脱硫后H2S只有10:00超标30分钟为31mg/m3。其余时间均在10mg/m3左右。具体情况见表一。

表一:宁阳某化工变脱塔改造前后运行效果对比表

(2)溶液循环量:200m3/h左右的溶液循环量就能满足生产需要。改造前2台288m3/h脱硫泵运行,循环量560m3/h,改造后脱硫泵一开一备。

(3)经济效益:节电效果明显。仅节电一项,改造前2台泵运行,单机功率180kw,每小时电耗360kw,改造后只开一台。

日节电(360-130)×24=5520kwh

年节电5520×330=1821600kwh

剔除因系统阻力小,压缩机节电因素,单脱硫泵一项节电直接经济效益64万元。

2.2在河南某公司2.1MPa变脱塔中的应用

2.2.1基本情况

河南某公司现已形成36万吨合成氨生产能力,共两套系统,其中新系统为“18.30”配置,老系统通过近几年对设备挖潜改造,现已达到15万吨合成氨能力。变换采用全低变工艺,变脱压力为2.1MPa,变换气流量为80000m3/h,两台¢2800变脱塔并联运行,共用一台再生槽。以纯碱为吸收剂,栲胶加矾为催化剂。该系统运行一段时间后,就会因变脱阻力上涨而成为制约生产的瓶颈。通过技术协商,该公司决定在老系统1#变脱塔采用东狮科贸实业公司的QYD型加压复合气液传质内件。

其设计参数为:变换气流量:45000m3/h,进口H2S:150-200mg/m3出口H2S≤10mg/m3

2.2.1主要设备参数

变脱塔:φ2820×22300,两台并联,各装两段填料

再生槽:φ6000×8000一台

贫液槽:φ5000×5000一台

贫液泵:288m3/h共三台,扬程258m电机功率355kw

2.2.2应用效果

1#变脱塔改造于2008年6月29日投入运行,经过二个多月的观察,改造后效果显著,达到设计要求。

(1)脱硫效率:改造前出口H2S在8mg/m3,改造后,在进口150mg/m3的情况下,出口始终在3mg/m3以下,最低0.69mg/m3,具体情况见表二。

表二:河南某化工变脱塔改造前后运行效果对比表

(2)溶液循环量降低,节能效果显著。改造前系统时常开两台贫液泵来维持生产,改造后,两台变脱塔开一台贫液泵就能满足生产。

(3)经济效益:仅从节电一项来计,

日节电:355×24=8520kwh

年节电:8520×330=2811600kwh

全年节电效益为:2811600kwh×0.35元/kwh=98万元

2.3在山东某化工0.8MPa变脱塔中的应用

23.1基本情况

山东某公司经过近几年的扩产增效,现年产氨醇达13万吨,变换气脱硫为两套系统,压力为0.8MPa,共用一套再生系统,以纯碱为吸收剂,PDS-600为催化剂,1#系统变换气流量为36000m3/h,2#系统变换气流量为42000m3/h,变脱后H2S在15-20mg/m3,基本能满足生产需要。但溶液循环量大,每套系统循环量为286m3/h,造成电耗偏高,且没有备用泵,一旦停泵检修,就会造成变脱后H2S严重超指标,给生产带来影响。基于此,该公司经过考察,决定在两套变脱塔中均采用QYD型复合型气液传质内件的无填料塔。

2.3.2设备基本参数

1#变脱塔:φ2600×24900两段填料共12米一台

2#变脱塔:φ2400×29100两段填料共17米一台

再生槽:φ7000×9000一台

贫液槽:φ5000×6000一台

贫液泵:160m3/h和108m3/h泵各两台

2.3.3应用效果

该公司于2008年5月份利用大修机会对变脱系统进行了改造,两台变脱塔分别安装三层QYD型复合型传质内件,六月份运行至今较稳定,效果显著。

(1)脱硫效率:改造前变脱后H2S在15-20mg/m3,改造后变脱系统进口H2S在170-200mg/m3情况下,出口在10mg/m3左右。见表三。

表三:山东某化工变脱塔改造前后运行效果对比表

(2)溶液循环量:改造前四台贫液泵全开,改造后只开两台108m3/h的贫液泵就能满足生产,且两套系统都有泵可备,保证了生产的连续稳定运行。

(3)经济效益:仅从节电一项,

日节电:(300-110)×24=4560kwh

年节电:4560×330×0.35=52.6万元

2.4在其它厂家的应用:

山东某化工φ3400变换气脱硫塔由填料塔改造为无填料塔后,也取得了很好的效果:在开满负荷的情况下,变脱塔进口H2S150mg/m3以上,出口始终稳定在10mg/m3左右,而且,溶液循环量也是仅一台就能满足生产需要。

河南某化工,为配套十万吨合成氨生产能力,变脱两台塔分别是φ2400、φ2600串联,均采用了我公司的无填料塔技术,投运后,经过调整,变脱出口H2S出口也在10mg/m3左右。

三、前景与结语

该技术自2007年11月份在山东某公司使用以来,尤其是经过上述多家企业的成功应用,其理想的脱硫效率、显著的节能效果、简便的操作维修以及最佳的投入产出比都得到了行业界的普遍关注。近来我公司先后与山东、河南、安徽、山西、河北等数十家化肥行业签定使用技术协议,有的正在设计阶段;有的正在进行设备加工;有的正在安装阶段;有的近期就能投入生产应用。

应该看到的是,如果该技术用于新装置设计,其效益更为显著。因为该塔内件的技术特点决定了在新装置设计中,无论是变脱塔的高度,再生槽的容积,还是泵的选型都要比填料塔投资要少的多,这样综合算下来,无填料变脱塔内件用于新装置设计效益就更为可观。因此,我们有理由相信,作为脱硫行业目前最为新颖实用的适用技术,无填料脱硫塔技术必将得到更为广泛的普及,必将给更多的企业带来丰厚的经济效益。

原标题:无填料塔技术在变换气脱硫中的开发和应用

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
展开全文
打开北极星学社APP,阅读体验更佳
2
收藏
投稿

打开北极星学社APP查看更多相关报道

今日
本周
本月
新闻排行榜

打开北极星学社APP,阅读体验更佳
*点击空白区域关闭图片,
双指拖动可放大图片,单指拖动可移动图片哦