6月29日,兰州石化公司化肥厂动力车间C锅炉装置距离完成检修一次点火成功运行过去了88天。此次停车检修主要针对布袋除尘器反吹风机入口进行改造,涉及安全阀定期校验等检修项目共计41项。面对保护生态环境建设美丽石油的挑战,基层车间从绿色作业、绿色资讯、绿色排查入手,再次实施锅炉脱硫脱硝和烟气除尘技术改造。
绿色作业:源头管控治隐患
众所周知,燃煤锅炉外排烟气中的二氧化硫、氮氧化物、烟尘颗粒物是主要的空气“污染源”。2014年3月至8月,化肥厂动力车间对三台燃煤锅炉实施了烟气脱硫脱硝除尘改造,新增ROFA风系统、SNCR氨枪喷射系统、SCR反应器,完成两电一袋复合型除尘器改造,同时扩容脱硫系统,脱硫塔增加回流喷淋、沉淀池。
改造期间车间主任苟元勋专门抽调经验丰富、技能扎实的专业技术人员余庆生、张贵兰、赵秀文和技师杨子海、班长白皓龙等业务骨干,对关键部位、关键控制点确保24小时监管。组织现场监护人员知识培训,严格外来施工人员实名准入,形成子项目负责人、安全监督人、现场监护人“三级确认”安全检查模式。每天定时召开工程改造例会,落实日清日结、每日递进。每个完工改造项目针对时间、内容、质量,按照检修方案和图纸进行三方检查、审核、验收,使质量问题在源头得以解决,2014年11月,顺利通过了环保部门验收。
绿色资讯:环保管理全覆盖
车间专门成立工作循环分析小组,通过详细的计划表,每位员工从辨识危险因素入手,详细制定改善措施,将工作循环分析结果作为进一步健全和完善操作规程的依据,找出操作规程中的不足和缺陷,同时在经济责任制中体现,提高了大家对操作规程不断完善出谋划策的热情和积极性。
他们将手机微信功能引入生产管理中,在夜间、双休日、节假日期间,通过微信的文字、音频、图片传递生产信息,确保管理人员及时了解掌握生产情况,工作沟通由“点对点”转变成“点对面”,生产管理做到了全天候、全覆盖。孙桓、张广科等技术人员每天检查脱硫环保装置运行情况、各环保指标历史趋势,核对指标运行情况,统计指标波动次数,落实对指标的日监控。他们认真按照《火电厂大气污染物排放标准》严控煤质、煤量,加强烟气在线监测,精细调节,优化锅炉配风,调整上煤策略;发现工况波动时,及时与技术人员、调度、环保局驻厂人员联系并进行处理,严格执行污染物浓度排放限量指标。
绿色排查:全线巡检找漏点
车间建立环保隐患排查台账,指定专人进行检查并做好记录,跟踪考核整改情况:对发现的隐患落实当天制定书面管控措施,并下发岗位落实管控工作,对工作不力的专业口及班组严肃追责,落实闭环管理。他们积极开展脱硫脱硝工程“回头看”专项检查整改,对装置死角和存在的问题进行排查,精心安排消缺管理。
4月6日当班期间,磨煤机岗位员工王立海在日常巡检过程中,及时发现磨煤机减速箱漏油,油箱油位低报警。他立即联系车间值班人员,及时给磨煤机进行补油,避免了一次制粉系统停车,确保了装置安全运行。动力车间2015年3月整治“低老坏”、根治“常见病”活动共排查出问题18个、奖励15人。
化肥厂三台燃煤锅炉去年全年累计减排烟尘1750吨、二氧化硫964.25吨、氮氧化物2312吨,实现了锅炉烟气稳定达标排放、全年废水排放合格率100%、安全环保受控的总体目标,用实际行动守护住一方碧水蓝天。2015年2月,化肥厂动力车间荣膺中国石油天然气集团公司“2014年度绿色基层车间”。
原标题:兰州石化化肥厂动力车间锅炉脱硫脱硝改造纪实
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