近几年来,安庆石化炼油一部一直以“绿色低碳、安全和谐”发展为工作目标,以保护环境为己任,用实际工作践行《环境保护法》,按照“谁主管,谁负责”、“谁污染,谁治理”的原则,加大环保隐患治理力度,向现场异味、大气排放污染物开刀,先后实施密闭回收、烟气治理、尾气脱臭环保技改技措,不断提升现场和周边环境指数,确保每天都是环境日,全力打造高度负责任受尊敬企业。安庆又称宜城,让宜人之城更宜居,是安庆石化人的共同目标。
密闭技改:定向回收“锁”住异味
杨旭是裂解装置分稳岗位职工,6月6日早上一接班,就拎着F扳手到现场,通过一条技改细管线,给稳定系统脱吸塔进行密闭脱水,定向排放、定向回收到分馏系统罐容器D202中。“以前脱水时,是直接排向地沟,再送到污水处理场。这种开放式操作,让现场气味恶臭难闻,有时脱水时间长,身上的衣服都会被熏上异味。”几年前,该部实施了密闭脱水技改,投用后,杨旭和职工们脱水时,再也闻不到一点异味,感觉舒服多了。
该部设备脱水、设备检修前向火炬线泄压时,排放物都含有烃类、硫化氢等有毒有害物质,不仅会影响环境,还会危害职工健康。该部梳理现场流程,通过环保风险识别,不仅对稳定系统脱吸塔中部脱水线、凝缩油泵出口脱水线进行密闭技改,同时改造装置机泵、换热器等设备泄压线,将设备泄压介质也改送向罐D202,实现定向泄压、定向回收,大大减少了设备检修泄压时放火炬次数、时间、排放量,“锁”住现场异味,改善了周边环境质量。
去年,该部以“零排放、无污染绿色环保检修”为立足点,完善一套常减压、催化裂化、催化裂解三套装置吹扫工艺,实施密闭技改,将全面吹扫后的蒸汽蒸塔介质,全部定向回收到分馏系统指定容器,停止向大气放空,“锁”住异味。
“这次停工实现全流程密闭吹扫,现场空气清新无异味,也没有塔顶蒸汽放空时产生的刺耳噪音。”去年年底,一套常减压、催化裂化停工检修时,密闭技改第一次成功发挥环保功效,让职工们倍加称赞。
烟气治理:“碧水蓝天”减排减污
“优化烟气进电除尘环保装置进出口压差,提高电除尘效果。”6月7日早上一接班,炼油一部裂解装置工艺技术人员周巍巍,就部署着工作任务。
该部140万吨/年催化裂化装置烟气脱硫脱硝、70万吨/年催化裂解装置烟气电除尘项目是总部、公司“碧水蓝天”重点环保规划之一,治理烟气确保大气污染物排放含量减排减污。环保“新家丁”相继建成落户后投用,保证了排放烟气中氧化硫、氮氧化物、粉尘污染物含量达到新国标环保排放。
催化裂化装置烟气脱硫脱硝烟气处理量每小时达到近15万标准立方米,烟气经选择性催化还原反应脱硝、湿法洗涤脱硫环保工艺,排放烟气中污染物含量大为减少,二氧化硫含量从450毫克/标准立方米降至入接近为零,氮氧化物含量从400毫克/标准立方米减少到100毫克/标准立方米以下,粉尘含量从150毫克/标准立方米减少只有约20毫克/标准立方米。
“裂解装置烟气电除尘烟气处理量每小时达到近66300标准立方米,粉尘脱除率大于90%。”该部负责人高兴地介绍。
尾气脱臭:停放火炬就地直排
今年4月16日,该部一套常减压尾气脱臭装置顺利开工,一套常减压精制装置尾气、裂解装置双脱尾气成功改向尾气脱臭装置进行净化,停止向火炬系统排放。
尾气脱臭装置投用后,环保效果立竿见影,其中,硫化氢污染物含量从近100毫克/立方米降到零,尾气中烃类、硫化氢等污染物浓度符合大气污染物排放标准,净化后尾气能就地直接放空。
两套装置尾气,富含苯系物、有机硫化物、硫化氢、烃类和氧,气味恶臭刺鼻,有毒有害,且腐蚀性强。以前,尾气都向全厂火炬系统排放,不仅会腐蚀管道,影响火炬系统安全运行,而且污染环境,造成区域性恶臭,不利保护环境和职工健康。 安庆石化针对这一环保隐患,经可行性研究和现场论证,实施环保改造,上马了尾气脱臭环保项目。
该部尾气脱臭装置采用“低温柴油吸收-碱液脱硫”工艺技术,处理规模为150立方米/时,建成投用后,尾气中烃类脱除率达到95%以上,硫醇、硫醚脱除率达到98%以上,净化后尾气能通过排气筒就地排放,不仅能有效解决厂区恶臭现象,也能确保火炬系统安全运行。
尾气脱臭环保装置,让该部环保水平又上了一个新台阶。
原标题:安庆石化:环保治理让宜人之城更宜居
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。