今年1月1日,新《环保法》正式实施,拥有13台燃煤锅炉、3台燃油锅炉的齐鲁石化热电厂面临更严峻的考验。他们不等不靠,自提标准,把履行《环保法》作为新常态,实施源头控制、过程优化、末端治理三管齐下,不触红线、严守底线,今年前4个月,外排烟气100%达标排放,且均优于国家新环保标准。
源头控制 关口前移
“昨天化验来煤2批次,硫份最高0.78,最低0.35,热值最高5900,最低5050……”5月3日,齐鲁石化热电厂中化室主任刘志刚在逐项汇报煤炭化验结果。这是该厂生产早会上雷打不动的一项汇报。
近年来,为便于协调煤炭进厂,在热电厂煤管调度室,物装中心、储运厂、热电厂三个单位的煤炭管理人员在一起办公,相互配合,密切合作,就像一个单位的职工一样。
该厂抓环保关口逐渐前移,控制煤炭质量进厂源头。为扎牢进厂煤炭第一道关口,煤管科职工加强业务知识训练,练就了一双火眼金睛,煤车到厂后,目测就能判断出煤炭的硫含量、发热量等大概指标,准确率达到98%。
对煤炭供应商进行严考核、硬兑现是源头控制又一好办法。该厂规定:严控热值低于5000大卡/千克、硫含量高于1%的煤炭入厂,通过阶梯型扣款等措施,鼓励硫含量低、热值高的煤炭进厂,今年以来煤炭质量稳步提高,入厂煤硫含量和平均热值不断创出新记录。
“扣款制度对那些不讲诚信的供应商起到了很好的约束作用,有时扣款额度远远高于造假成本,煤炭供应商就不敢不讲诚信了。”煤管科科长王新军说。
为确保烟气硫含量稳定达标排放,他们多次对信誉好的大煤矿进行考察,签订进煤合同大单,确保煤炭质量。
该厂还派出专人到二化动力站、炼油动力站蹲点监督煤炭质量,煤炭指标逐渐趋于稳定,确保了2个动力站烟气达标排放。
过程控制 稳定达标
在源头控制煤炭质量的前提下,热电厂把生产过程的指标控制作为烟气稳定达标的有效手段,适时控制烟气各项指标,真正做到“生产怎么搞,环保说了算”。
为确保烟气过程控制有标准,该厂制定符合自身特点的烟气超标应急预案,并针对不同阶段的环保数据进行相应的调整,外排烟气各项指标决不允许“越线行驶”。
3月27日12时,8号脱硫入口二氧化硫偏高,造成外排烟气超标,脱硫车间立即联系燃料上低硫煤,随即启动烟气超标应急预案,15时,应急预案达到最高级别:停炉查找原因。1个小时后,7号锅炉脱硫出口超标,该厂又一次启动烟气超标应急预案,锅炉减负荷、脱硫装置增加脱硫剂量,烟气中二氧化硫含量降至260毫克/立方米,但还是超标60毫克/立方米。锅炉车间进一步采取措施:停止磨煤机运行,再降锅炉负荷、降低入口烟气二氧化硫浓度,出口二氧化硫终于控制在200毫克/立方米以下。当时,如果不采取果断措施,日均值超标将迫使停炉,造成生产被动。经过精确测算,直到当天23时,二氧化硫含量日均值达标排放,一场停炉的险情得以解除。
“宁可停炉也要确保日均值达标排放。”热电厂副厂长王军明多次强调。
锅炉烟气达标排放不是一个车间的事情,要求燃料、脱硫、锅炉三个车间必须密切配合。为确保外排烟气稳定达标排放,该厂制定了烟气超标捆绑考核措施,激励各车间密切配合、精心操作。
末端治理 预留空间
热电厂为适应更加严格的环保标准出台,对环保设施进行合理设计,确保企业可持续稳定达标生产。
1至4号锅炉脱硫采用脱硫效率高的氨法脱硫,投运3年多来,运行稳定,成为多家兄弟企业前来学习的榜样,也成为多家社会媒体正面报道的重点。
在5至8号锅炉脱硫升级改造前,他们经过反复研讨,最终确定将继续采用氨法脱硫。现在5、6号氨法脱硫升级改造工程已经开始,预计今年建成投运。
热电厂本部8台高温高压锅炉去年脱硝装置建设前,针对每年不同的环保标准,经过多次考察,对脱硝装置重新设计,增加两层催化剂预留段,当现有催化剂效率降低或环保标准更严格时,将预留的催化剂层及时填充催化剂,这样锅炉脱硝装置一次投资、多年受用。
该厂严格规范新建装置环保设施,新建乙烯动力站2台锅炉的脱硝、脱硫环保设施与工程同步建设,确保锅炉建成投运的同时,环保设施同步投运。
面对十三五国家将对火电厂实施更加严格的环保标准,该厂提前行动、积极应对,从易达到超洁净排放标准的5台CFB锅炉入手,确保在国家实施烟气新标准之前达到这一标准。
原标题:齐鲁石化严守《环保法》达标百分百
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