记者日前在江苏省江阴苏龙热电有限公司看到,监控系统中显示二期机组的排放数值分别为:烟尘2.61 mg/Nm3、二氧化硫20 mg/Nm3、一氧化氮38 mg/Nm3。公司副总经理兼总工程师徐志强说, 二期机组“超低排放”正是苏龙公司在全面完成对机组脱硫脱硝改造的基础上,再改造升级实现的。脱硫脱硝除尘改造夯实基础电除尘电源全部改为高频电源,入口加装凝聚器苏龙公司现装机容量121.5万千瓦,6台燃煤热电机组, 2006年,对所有机组完成脱硫改造, 2011年2月至10月,在江苏省内率先进行取消脱硫烟气旁路改造,投入4.5亿元,今年4

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江苏省江阴苏龙热电迈向“超低排放”

2014-11-04 09:22 来源: 中国环境报 作者: 闫艳

记者日前在江苏省江阴苏龙热电有限公司看到,监控系统中显示二期机组的排放数值分别为:烟尘2.61 mg/Nm3、二氧化硫20 mg/Nm3、一氧化氮38 mg/Nm3。

公司副总经理兼总工程师徐志强说, 二期机组“超低排放”正是苏龙公司在全面完成对机组脱硫脱硝改造的基础上,再改造升级实现的。

脱硫脱硝除尘改造夯实基础

电除尘电源全部改为高频电源,入口加装凝聚器

苏龙公司现装机容量121.5万千瓦,6台燃煤热电机组, 2006年,对所有机组完成脱硫改造, 2011年2月至10月,在江苏省内率先进行取消脱硫烟气旁路改造,投入4.5亿元,今年4月全面完成脱硝和电除尘改造。

在徐志强的办公室,记者看到了苏龙公司近年来完成脱硫脱硝改造的工作表: 2013年12月对1#~6#机组完成低氮燃烧器改造, 机组炉膛出口氮氧化物降至200mg/Nm3。2014年4月全面完成SCR改造以及配套改造,机组SCR出口氮氧化物降至50mg/Nm3以下。

记者了解到,今年4月苏龙公司完成对1#~6#机组电除尘器改造,电除尘电源全部改为高频电源,电除尘器入口加装凝聚器。

电除尘出口烟尘浓度降至20mg/Nm3以下,经脱硫吸收塔后,降至15mg/Nm3以下。

超前谋划尝试超低排放

6台机组全部改造大约要花费3.1亿元

徐志强介绍说,苏龙从2013年底开始“超低排放”尝试。3#、4#机组从2014年4月25日晚上正式停机,到7月15日启动,共投入8000万元进行改造,据公司初步预算,整个6台机组全部改造大约要花费3.1亿元。

在尝试之初,苏龙公司决定在原有的电除尘、脱硫系统这两个环节上进行“升级改造”,为了验证这样改造的效果,公司还专门在二期脱硫后加装了一套湿式电除尘中试装置,通过试验,在烟气流速为2.5m/s时,除尘效率在85%左右,出口浓度在3 mg/Nm3左右。

中试达到预期后,苏龙公司正式开始对3#、4#机组进行“超低排放”改造,在原有电除尘改造的基础上,增加湿式电除尘,烟囱入口浓度为2.03mg/Nm3。

同时,对原有的脱硫系统采用脱硫单塔双循环改造,在湿式电除尘器之后烟囱之前增加烟气再热器,主要作用就是将湿烟气加热到80℃以上,保护烟道、烟囱免于露点腐蚀。

推广超低排放还需政策给力

超低排放改造后的每度电运行成本大约增加0.015元

据了解,苏龙公司将不断总结投运机组成功改造经验,计划在2015年底公司6台机组全面达到“超低排放”标准。

据介绍,脱硫、脱硝以及超低排放改造资金,由苏龙公司自筹,每年江苏省给予苏龙公司的环保补贴大约占建设资金的10%左右。

徐志强算了一笔账:现在公司超低排放改造后的每度电运行成本大约增加0.015元,所有补贴加在一起可以补足运行费用,而运行费用仅仅只占成本的一半左右,所以要想依靠政策补贴是不能把投入资金补足的。

“随着公司 ‘超低排放’改造的推进,石灰石、氨、催化剂、耗电等费用都在增加,我们希望的补贴主要包含是3方面内容,一是基础建设补贴,二是电价补贴,三是发电量补贴。同样发一度电,我们要比一般电厂少排很多污染物,我们希望相关职能部门能在发电调度上给予优先。”徐志强坦言。

原标题:苏龙热电迈向“超低排放”

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