截至8月14日,大唐保定热电厂8号、10号机组分别实现了大修技改后连续在网安全运行。目前,两台机组运行状态稳定,各项性能参数良好,节能降耗成果较为显著,为该厂攻坚下半年各项任务目标奠定了坚实基础。
该厂8号机组除完成了152项基本检修项目外,还实施了烟气余热利用改造、凝结器改造、EH油系统改造等多项技术改造工程,使机组工况得到良好改善。凝结器内通过全部更换为316L不锈钢节能管和对护板、隔板的加固处理措施,目前端差已由原来最高的20摄氏度降为小于4摄氏度,凝汽器真空也比同期运行增长了1千帕以上,切实提高了机组运行的经济性。电除尘器甲乙侧入口烟道经加装尾部烟气低压换热器,已成功实现了烟气余热的再利用,有效降低了机组能耗损失。低压转子通过更换末级叶片,彻底消除了末级叶片断裂的安全隐患。通过加装KZTZ型抗燃油在线再生装置,充分保证了在过滤EH油中水分、酸和杂质的基础上进一步提高油质,全面增强了设备的安全可靠性能。
该厂10号机组共进行了包括重大技改项目在内的166项检修项目,进行了2号给水泵变频改造,将原液力耦合器升级为多功能液力耦合器,同时增加2台外置多功能主油泵,在主油泵出入口管和两泵之间加装了循环管和节流孔板,使液力耦合器能在电机较宽的变频工况下满足运行需求。
与此同时,该厂在机组日常运行过程中,不断强化对设备的监管力度,提高人员的技术素质,全面提升机组管理水平。开展专题知识讲座,邀请厂家技术人员结合机组修后特性进行讲解,加快运行人员掌握改造后操作调整的要点和方法,为机组安全经济运行打下牢固基础。同时,扎实做好设备点检定修和预控工作,强化定期工作管理,进一步减少设备缺陷发生率,有效保证了机组安全、稳定、经济运行。
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